
中文 | English
自塑編公司開展“沖刺一百天、降本增效益”勞動競賽以來,各車間部門緊緊圍繞成本效益指標(biāo),開展形式多樣的勞動競賽活動。雙折邊包邊技術(shù)是制袋車間開展“降本增效”勞動競賽活動的主要項(xiàng)目,通過該技術(shù)的推廣使用,能夠進(jìn)一步提高包裝袋體上下端強(qiáng)度,減輕包裝過程中的呲灰現(xiàn)象,防止封口紙帶來的插包慢及碎紙屑堵塞水泥包裝機(jī)收塵器問題的發(fā)生,提高包裝袋外觀質(zhì)量。
新型折邊器在初期調(diào)試階段,與自動縫紉設(shè)備配合十分不適應(yīng),經(jīng)常出現(xiàn)閥口尺寸不一,袋片輸送不同步的質(zhì)量問題。制袋車間主任趙龍以“不達(dá)目的不罷休”的精神,展開技術(shù)攻關(guān),他與質(zhì)控人員每天盯在現(xiàn)場,反復(fù)驗(yàn)證分析包邊器在輸送袋片過程中折邊存在偏差。通過改造壓袋皮帶,包邊器的走袋間距,調(diào)整縫紉機(jī)機(jī)頭速度,首先解決了袋子前端雙折,后面部分出現(xiàn)單折的問題。經(jīng)過現(xiàn)場質(zhì)檢人員的檢測,又發(fā)現(xiàn)雙折邊帶來閥口尺寸偏小的問題,為更好地適于水泥企業(yè)包裝,技術(shù)員又對折角尺寸重新做了調(diào)整,由原來的13.8cm-14cm,調(diào)整到14.2cm的標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)控人員對整個(gè)生產(chǎn)過程加強(qiáng)監(jiān)管,將閥口尺寸控制在了9.5cm。雖然加工過程取得初步勝利,但是雙折邊帶來返工率升高的問題卻依然困擾著生產(chǎn)。趙龍?jiān)诶щy面前沒有放棄,通過細(xì)心觀察,發(fā)現(xiàn)折邊器進(jìn)袋前端坡度較小,影響輸送的均勻性,為此,他憑借自己多方考察的資料,對雙折邊器坡度反復(fù)、測試,終于將雙折邊器坡度調(diào)到了最佳狀態(tài),大大降低了返工率。由于職工對新工藝比較生疏,前期產(chǎn)量有所下降,但通過開展勞動競賽活動,大家你追我趕,力爭上游,經(jīng)過一段時(shí)間的不懈努力,日產(chǎn)量由開始的不足4萬條增加到6.5萬條,雙折邊包裝袋實(shí)驗(yàn)成功了!